织造质量控制与新产品开发(第2版)
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第二节 整经工序的质量控制

整经工作的好坏与织造的关系,往往不能直观地反映出来,容易被人们忽视。但是应该看到,原纱质量差、络筒成形不良、卷绕张力差异大、未能按后部工序要求清除纱疵以及接头不良等,在整经过程中会暴露出来。整经质量是保证浆纱正常运转、保证浆纱质量和织物质量的基础,整经缺陷会使上浆质量恶化。整经断头卷入或退绕断头,将造成浆槽内缠辊停车,浆轴疵点增加,其后果会严重影响织机的织造。整经张力不均匀,会造成浆纱片纱张力差异和浆纱绞线。整经轴漏头会造成浆纱缠辊,在输出伸缩筘处挤断,造成浆纱机打慢车或停车处理,烘干过度及毛羽增多,直接影响织机的生产。

一、织造对整经工序的质量要求

织造生产对整经工序的基本要求如下。

(1)全片经纱排列均匀,张力差异要小,以形成左右、内外卷绕密度均匀一致的圆柱形经轴,保证经纱顺利上浆,降低织造断头,提高织物质量。

(2)整经时既要有适当的张力,又要减少张力差异及张力峰值。充分保持经纱的弹性、强度及伸度等物理力学特性。

(3)整经根数、整经长度及纱线排列方式都应正确。

(4)降低整经断头,不但可提高整经机效率,同时有利于提高浆纱质量。断头后,断头信号应迅速传递,制动应灵敏,以减少断头卷入,同时接头应符合规定标准。

概括地说,稳定张力,均匀卷绕,减少漏头和断头是整经的主要任务。

二、整经工序质量控制的主要指标

整经工序质量控制的主要指标见表2-15。

表2-15 整经工序质量控制的主要指标

在实际生产过程中,许多企业对整经工序指标控制较重视,但对刹车制动、回潮率、排列均匀等指标不重视或不控制。

对摩擦滚筒式整经机来说,若不对刹车制动加以考核控制,则易造成经纱断头后卷入经轴内层/深层,不但会给挡车工寻找断头带来困难,影响效率,而且在倒轴和制动过程中,压辊与经轴摩擦而损伤纱线,还会造成测定长度误差。经轴回潮率不准确,就不能保证经纱上浆率稳定,从而影响浆纱质量。排列不匀也会影响浆纱质量和织物质量,所以这些指标也应该得到重视,需加以控制。

三、整经工序试验方法与结果分析

(一)整经断头率试验

1.试验目的 通过试验,可以了解整经断头对后道工序的影响,因为整经断头率直接影响浆纱质量和布机经纱断头率。整经断头率高,会造成浆轴倒断头多,影响布机断头。

2.试验周期 各品种每周至少一次。

3.试验方法

(1)分品种分机台任意测定5000m,测定时不要在小筒纱时进行,以免影响正确性,发现断头即根据现象分析原因,如有突出原因应留出样品,供有关方面分析。

(2)值车工为摘除羽毛纱、粗节纱、回丝等主动关车不算,但由辫子疵点造成的关车应算断头。

(3)试验前后分别记录试验区温度和相对湿度。

(4)将断头原因记入表2-16。

表2-16 整经断头原因分析

纱线线密度:

4.计算方法

式中:Bd——整经万米百根断头次数,次;

Zd——测试断头数;根;

Zs——整经轴绕纱根数,根。

5.影响整经断头的因素

(1)络筒质量不良,如攀头、脱圈、生头不良、带回丝等疵点。

(2)细纱质量不好,如细节纱、弱捻纱等。

(3)整经机工艺配置不当,如插纱锭子与张力座的导纱眼位置未对准,造成经纱退绕时气圈过大而引起断头;落针停经片重量过重,经纱通道部件不光洁等。

生产实践证明,严格控制整经断头次数,使整经时少停车是提高经轴质量十分有效的途径。

(二)卷绕密度试验

1.试验目的 通过测试,可以了解经轴卷绕松紧程度,从而知道经纱在卷绕时所受张力的大小均匀与否。若密度过大,则卷绕时纱线所受张力大,易损伤纱线弹性,在布面上的单纱细节会呈黑影;反之,密度过小,会造成经纱卷绕松紧不匀,经轴表面会呈高低不平,影响布面平整。

2.试验周期 每个品种每季度试验不少于一次,翻改品种时必须试验。

3.取样方法 任意选择5只空经轴到规定试验的整经机上做满5只经轴,分别测各只经轴的卷绕密度,然后求平均值。

4.试验方法

(1)用软尺沿空经轴的横向分左、右、中三处测出其周长,计算出空经轴的轴芯平均直径d(cm),测量出经轴两盘片间的距离W(cm),并分别称出各只空轴的净重。

(2)同样的方法,用软尺分别在左、中、右三处测出各只满轴的圆周长,分别计算各只满轴的平均卷绕直径D(cm),精确到0.1cm。

(3)分别称出5只满经轴的重量,并减去空经轴的重量,即得经轴的绕纱重量。

5.计算方法

(1)卷绕体积:

式中:V——经轴容纱体积,cm3

W——经轴上盘片是距离,cm;

D——满轴直径,cm;

d——经轴的轴芯直径,cm。

(2)经轴的卷绕密度:

式中:γ——卷绕密度,g/cm3

G——经轴绕纱净重,g;

V——经轴容纱体积,cm3

6.影响卷绕密度的因素 经轴的卷绕密度随经轴的加压形式、车速、纱线线密度、张力盘重量的不同而异。纱线特数越小,则卷绕密度越大;若其他条件不变,车速快慢、加压形式不同均会影响卷绕密度。纯棉纱线经轴卷绕密度范围见表2-17;同样特数下,涤棉混纺纱的卷绕密度比棉纱大10%左右。

表2-17 不同特数的经轴卷绕密度范围

(三)经纱排列均匀试验

1.试验目的 通过测试,可了解经轴纱线排列是否符合工艺要求。纱线排列均匀与否不仅会影响浆纱质量,还会影响布面平整光洁、粒纹清晰、交织匀整和织疵的多少。

2.试验周期 每个品种每周至少测一次,品种翻改时,必须测试。

3.试验方法 抽查每个经轴的左、中、右不同三处地方,用尺子测10cm内的纱线根数,然后把所测得结果与考核指标对比,看排列均匀程度是否符合工艺规定。一般按其品种工艺规定±5%来考核,若测得每个经轴的三处中有一处结果不符合要求,则说明经轴纱线排不匀。

4.影响经纱排列不匀的因素

(1)伸缩筘宽度和盘片间距离不协调,不符合要求。

(2)伸缩筘中心与两盘片的中心不对正。

(3)纱线在伸缩筘中穿得不匀。

(四)刹车制动试验

1.试验目的 通过试验,可以了解整经机制动系统的性能,为改善制动系统性能提供依据。

2.试验周期 每季度每台整经机不少于1次。

3.试验方法 在正常情况下,与挡车工相配合,在筒子架处的任一筒子端剪断纱线。在剪断的同时,刹车直到静止为止,测量断头的纱线卷入经轴的长度。连续用同样方法做5次,求其平均值,就是刹车制动距离。

4.试验结果分析 刹车制动距离一般要求在4m内。若超过4m,则易造成经纱断头后断头卷入经轴内层,这不仅给挡车工操作带来不便,影响整经效率,而且在制动和倒轴过程中,压辊与经轴摩擦滑移而损伤纱线较严重。因此,就应考虑改善制动系统性能或采用新型高效能的制动系统,如液压式、气动式制动,其制动力强,作用稳定可靠,经纱断头后,可在0.16s内被制动,刹车制动距离在2.7m左右。

(五)经轴好轴率试验

1.试验目的 整经轴好轴率是整经工序半制品质量的一个重要指标,它直接影响着浆轴质量、布机效率和布面质量,并与节约浆纱回丝有直接关系,试验结果可以作为考核挡车工工作质量的依据。

2.试验周期 各品种每周至少测一次,若品种翻改,必须测试。

3.试验方法 按经轴好轴率标准在生产现场实查。

4.经轴好轴率 考核标准及造成疵点的原因见表2-18。

5.计算方法

表2-18 经轴好轴率考核标准与造成疵点原因

(六)经轴回潮率试验

1.试验目的 通过试验计算每轴的干经纱重,以保证经纱质量,达到提高织机的生产效率的目的。

2.试验周期 每半个月各品种至少做一次。

3.取样方法 在落轴时,割取全幅纱0.2m,用其中1~2根轻轻扎起。

4.试验方法 将纱样在试验室称好重量,精确至0.01g,放入105~110℃烘箱内,烘至重量不变,移入干燥器内冷却20min后取出,称其干重,精确至0.01g。

5.计算方法

6.影响回潮率因素 影响经轴回潮率的主要因素是车间温湿度和纤维种类,不同纤维种类的纱线在不同的温湿度条件下,其回潮率也不同。

四、提高整经质量的有关技术问题

(一)有关整经技术问题

近年来,国内整经技术的发展较快,对一些关键性技术问题的看法渐趋一致。现将这些看法综合如下。

1.经轴的直接传动与摩擦传动 在整经机高速运行时,经轴直接传动明显优于摩擦传动。由电动机直接传动经轴回转,变频自动调速,可实现恒线速恒张力卷绕,这是实现高速整经的根本改进。国外高速整经机及国内新型整经机均用经轴直接传动。

摩擦传动系统通过滚筒与经纱的摩擦而驱动经轴,使滚筒与经轴的压力稳定,但卷绕密度等方面较难控制。当经轴表面不平或退绕张力不匀时,在浆纱机经轴架退绕过程中会产生“浪纱”现象。摩擦传动很难实现高速与大卷装,例如,在整经速度为500m/min、轴盘直径为800mm、经纱片纱张力为117.6N(12kgf)的条件下,计算得出的惯性运行距离为10.4m,制动不良就会造成断纱卷入。如G1452型摩擦传动整经机的整经速度控制在250m/min左右,采用矩形筒子架,缩短退绕距离,降低退绕张力,使用平行加压、光电断头自停以及摩擦盘及能耗刹车相结合的制动形式,断头少,断头卷入少,整经轴质量也可基本满足要求。

2.高速与高产的关系 速度高,张力大,张力波动大,整经断头就会增多。卷绕速度高,对原纱质量、筒子成形、电子清纱器清除效率有很高要求。如某一个相关条件不能满足整经机要求时,整经机断头就会急剧增加,整经质量就无法满足后道工序的要求。制动、压纱等机构必须与卷绕速度相适应。国外引进整经机运行一段时间后,由于备件供应与部件磨损、器件恶化等原因,故障增多,效率下降。由于相关条件不能适应高速高产统计的数据见表2-19。

表2-19 几种整经机的速度和产量

从表2-19数据可看出,高速不等于高产,因此整经时不宜片面追求高速。

3.气动与液压控制 制动、压纱等机构采用气动或液压控制各有利弊。液压结构复杂,控制精度高,元器件要求严,而气动控制结构简单,使用方便。

国产SGA1101型整经机采用气动控制,直流电动机皮带传动经轴,线速度稳定,制动灵敏。该机设计了气动双领蹄制动机构,当气压为0.32MPa时,可产生2500N·m制动力矩。铝合金边盘直径为800mm,设定经纱卷绕密度为0.6g/cm3,满轴时经纱转动惯量为53kg·m2。如果需要经轴速度500m/min时在0.6s内刹车,则计算制动矩为1840N·m,该机构制动力矩完全能满足制动要求。

(二)提高整经质量的措施

(1)采用整经轴直接传动的新型整经机,有很大优越性;同时应选择集体换筒形式的筒子架,以减少由于退绕筒子大小不一而造成的片纱张力差异。采用集体换筒时,为了减少“筒脚”,要求定长络筒。

(2)适当增加筒子锥度,减少筒子退绕张力的变化。一般情况下,平行筒子的纱线退绕张力变化比锥形筒子要大。在筒子底部退绕时,纱线未能完全被抛离筒子的表面,致使摩擦纱段较长,增加了纱线的分离张力,因此,筒子底部的纱线退绕张力大于筒子顶部。常用筒子锥度为5°57′,筒子纱的退绕张力随筒子直径减少而增大,所以筒管的直径也不能太小,以避免小筒子时断头剧增。为减少筒子上部摩擦纱段长度,缩小张力差异,整经机筒子架锭座需向下倾斜15°,同时张力器位置高于筒芯延长线与张力器垂直线交点15mm±5mm。

(3)张力装置宜采用以累加法为主,倍积法为辅,避免造成张力波动放大作用。目前高速整经机上采用的一种新型张力装置,属于无瓷柱双盘张力器,下张力盘主动回转,避免了飞花的聚集。另一种为电子式张力装置,通过所设置的张力传感器,对张力进行反馈控制,同时设置超张力切断装置。这些新型张力装置的应用,使整经片纱张力更加均匀。

采用分段、分层调节张力的办法,纱线合理穿入伸缩筘,适当增加筒子架到整经机的距离,保持良好的机械状态等,都是实践证明均匀片纱张力的好办法。

(4)严格控制整经断头,断头控制在0.5根/(万米·百根)以内,做好整经清洁工作,杜绝飞花杂物卷入经轴。在高速整经机上,断经自停装置装于筒子架上,灵敏度进一步提高,每层装有指示灯,断头不易卷入经轴内部。

(5)安装停车防纠缠装置,减轻了由于整经机停车造成的纱线互相纠缠、张力不匀的现象。